{"id":2797,"date":"2021-03-30T18:06:38","date_gmt":"2021-03-30T16:06:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hro-sem.de\/?p=2797"},"modified":"2021-03-30T18:08:25","modified_gmt":"2021-03-30T16:08:25","slug":"fortschritte-stand-maerz-2021","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.hro-sem.de\/?p=2797","title":{"rendered":"Fortschritte Stand M\u00e4rz 2021"},"content":{"rendered":"<p>Seit dem letzten Wettbewerb wurde viel getestet, um die unerwartet niedrige erreichte Reichweite zu erkl\u00e4ren. Bei zahlreichen Fahrten auf dem Motorpr\u00fcfstand konnte jetzt festgestellt werden, dass das Ansaugrohr vermutlich durch zu hohe Hitzeentwicklung etwa zur H\u00e4lfte zugeschmolzen war. Das w\u00e4re eine Erkl\u00e4rung f\u00fcr das Ergebnis der Wertungsl\u00e4ufe von 2019. Der Fehler wurde behoben, sodass wir ein wesentlich besseres Ergebnis bei den n\u00e4chsten Wettk\u00e4mpfen erwarten.<\/p>\n<p>Abseits der Fehlerfindung geht es auch bei unseren weiteren Projekten gut voran:<\/p>\n<p>Die wohl gr\u00f6\u00dfte Ver\u00e4nderung betrifft die H\u00fclle von \u201eLarus\u201c. Da wir mehr etwas mehr Platz f\u00fcr die Beine der Fahrerin ben\u00f6tigen, wird die neue H\u00fclle um ca. 15cm verl\u00e4ngert. Aktuell ist die Konstruktion bereits abgeschlossen und wir beginnen, neue Materialien f\u00fcr das Fr\u00e4sen einer Laminierform zu testen. Diese bestand bei der alten H\u00fclle aus Styropor, das beim Fr\u00e4sen dazu neigt, in einer recht rauen Oberfl\u00e4che zu resultieren. Deshalb werden auf wesentlich feinporigere Hartsch\u00e4ume umsteigen. Um den Umgang mit dem Material zu testen, soll zuerst ein neuer \u00dcberrollb\u00fcgel aus Carbonfasern gefertigt werden. Wir haben zurzeit eine Negativ- und eine Positivform aus Jackodur angefertigt und mit Unterst\u00fctzung vom Waterbike Team durch Spachtelmasse eine noch glattere Oberfl\u00e4che auf der Positivform erzeugt. So konnten wir uns von der Fr\u00e4sbarkeit der Hartschaumplatten \u00fcberzeugen und werden bei der Fertigung Erfahrungen im Bereich Laminieren sammeln sowie einen Eindruck von der Qualit\u00e4t der Form bekommen. Abh\u00e4ngig davon wird dann auch die Form der H\u00fclle gefertigt.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.hro-sem.de\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Huelle-neu-Schnitt-VGL.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-2798 size-large\" src=\"https:\/\/www.hro-sem.de\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Huelle-neu-Schnitt-VGL-1024x414.jpg\" alt=\"\" width=\"600\" height=\"243\" srcset=\"https:\/\/www.hro-sem.de\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Huelle-neu-Schnitt-VGL-1024x414.jpg 1024w, https:\/\/www.hro-sem.de\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Huelle-neu-Schnitt-VGL-300x121.jpg 300w, https:\/\/www.hro-sem.de\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Huelle-neu-Schnitt-VGL-768x310.jpg 768w, https:\/\/www.hro-sem.de\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Huelle-neu-Schnitt-VGL.jpg 1399w\" sizes=\"(max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Das zweite gro\u00dfe Projekt ist die Neukonstruktion des Fahrwerkes im vorderen Teil des Fahrzeuges. Dazu geh\u00f6ren eine neue Achsaufnahme, Aufh\u00e4ngung und eine Verlegung der Lenkung vom \u00dcberrollb\u00fcgel nach unten. Die gr\u00f6\u00dfte Herausforderung bei der Konstruktion ist der extrem kleine Bauraum. Da sich die R\u00e4der bei \u201eLarus\u201c innerhalb der H\u00fclle befinden, wurden die R\u00e4der so gefertigt, dass die Lenkung innerhalb einer Nabe realisiert wird. So schwingen die R\u00e4der beim Lenken nicht weiter aus. Dadurch muss jedoch das gesamte Fahrwerk in einen Einbauraum passen, der lediglich einen Durchmesser von 200mm aufweist. Zudem wird auch die Bremseinheit in diesen Bauraum integriert.<\/p>\n<p>Das Fahrwerk soll dabei aber nicht nur sehr kompakt gehalten werden, sondern auch ein geringes Gewicht und hohe Festigkeit aufweisen. Aus diesen Anforderungen entwickelte sich \u00fcber mehrere Monate ein komplexes CAD Modell, welches nun in die Realit\u00e4t umgesetzt wird. Den erste Schritt der Konstruktion stellt dabei eine neue Aufnahme f\u00fcr Achse samt hocheffizienter Kugellager dar. Dabei wurden die Achsgeometrie und die Lagertypen aus der vorhandenen Baugruppe \u00fcbernommen. Die gr\u00f6\u00dfte \u00c4nderung ist die Lasteinleitung in das Chassis des Fahrzeuges. Wie auf dem Foto zu erkennen ist, tritt bei dem alten Konzept lediglich eine Zugbelastung auf, sodass es in der Vergangenheit mehrfach zu Komplikationen kam. Um dies zu verhindern wird die neue Achsaufnahme nun sowohl oberhalb als auch unterhalb der Achse aufgenommen. Dadurch wird jedoch der Platz f\u00fcr den Bremssattel verringert, sodass auch hier Anpassungen vorgenommen werden m\u00fcssen. Bei der Konstruktion wurde schlie\u00dflich ein komplexes Bauteil entworfen, was diese hohen Anforderungen erf\u00fcllen soll. Zudem k\u00f6nnen beide Seiten gleich ausgef\u00fchrt werden, was die Austauschbarkeit und Fertigung von Bauteilen deutlich vereinfacht.<\/p>\n<p>Da wir in unserer kleinen Werkstatt nicht in der Lage sind, ein so komplexes Teil mit sehr geringen Toleranzen zu fertigen, haben wir uns an die Feinmechanische Werkstatt des Instituts f\u00fcr Physik gewandt. Diese ist mit bestens ausgebildetem Personal und einem modernen Maschinenpark ausgestattet.<\/p>\n<p>Das Bauteil wurde aus hochfestem Aluminium (AW7075) gefertigt. Dazu wurden NC Drehb\u00e4nke und eine 5-Achs-Fr\u00e4se eingesetzt. Das Resultat der Arbeit von den Mitarbeitenden der Werkstatt \u00fcbertrifft dabei unsere Erwartungen bei Weitem. Die Teammitglieder sind immer wieder begeistert von der Pr\u00e4zision, mit der hier gearbeitet wurde!<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.hro-sem.de\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/IMG_1074.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-2799 size-medium\" src=\"https:\/\/www.hro-sem.de\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/IMG_1074-157x300.jpg\" alt=\"\" width=\"157\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.hro-sem.de\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/IMG_1074-157x300.jpg 157w, https:\/\/www.hro-sem.de\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/IMG_1074-536x1024.jpg 536w, https:\/\/www.hro-sem.de\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/IMG_1074.jpg 628w\" sizes=\"(max-width: 157px) 100vw, 157px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Damit ist das Herzst\u00fcck des neuen Fahrwerks fertig. Es nimmt die Achsen samt Lagern, die Bremss\u00e4ttel und die Lenkung auf und verschafft uns so hohe Sicherheit, Einstellbarkeit und Pr\u00e4zision. Unser gr\u00f6\u00dfter Dank gilt den Mitarbeitern der feinmechanischen Werkstatt, ohne die dieses Projekt unm\u00f6glich gewesen w\u00e4re!<\/p>\n<p>In der letzten Woche wurden die obere und untere Aufh\u00e4ngung auf einer 2,5D Fr\u00e4se gefertigt. Hier fehlen nur noch kleinste Anpassungen am Lagersitz, dann ist das neue Fahrwerk nach wochenlangen Anstrengungen montagefertig.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.hro-sem.de\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/IMG_1284.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-2800 size-large\" src=\"https:\/\/www.hro-sem.de\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/IMG_1284-1024x768.jpg\" alt=\"\" width=\"600\" height=\"450\" srcset=\"https:\/\/www.hro-sem.de\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/IMG_1284-1024x768.jpg 1024w, https:\/\/www.hro-sem.de\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/IMG_1284-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.hro-sem.de\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/IMG_1284-768x576.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Ein weiteres wichtiges Thema in diesem Monat war die virtuelle technische Inspektion, \u00fcber die wir bereits berichteten. Voraussetzung war, dass das Fahrzeug wieder fahrbereit wird. Es wurden also Motor und Antriebsstrang sowie eine neue Halterung f\u00fcr das mittlere H\u00fcllenteil eingebaut. In diesem Zustand sind wir bereit f\u00fcr die ersten Probefahrten dieses Jahr, um unsere Fahrerinnen mit dem Fahrgef\u00fchl vertraut zu machen. Dieses Mal wurde uns das Betriebsgel\u00e4nde des Steinkohlekraftwerks Rostock zur Verf\u00fcgung gestellt, auf dem uns breite Stra\u00dfen mit guter Beschaffenheit erwarten.<\/p>\n<p>Wir freuen uns und sind gespannt, wie die Probefahrten verlaufen und was der n\u00e4chste Monat bringt.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Seit dem letzten Wettbewerb wurde viel getestet, um die unerwartet niedrige erreichte Reichweite zu erkl\u00e4ren. Bei zahlreichen Fahrten auf dem Motorpr\u00fcfstand konnte jetzt festgestellt werden, dass das Ansaugrohr vermutlich durch zu hohe Hitzeentwicklung etwa zur H\u00e4lfte zugeschmolzen war. Das w\u00e4re eine Erkl\u00e4rung f\u00fcr das Ergebnis der Wertungsl\u00e4ufe von 2019. 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